——长城内燃机制造公司工程师张太林的故事
提 要
有人说,按照我们国家目前的现状,国产车特别是民族品牌,要想赶上国外汽车制造的先进水平,至少需要10年的时间;也有人说,可能10年都不止,因为汽车质量的提高,不仅仅取决于设计能力、工艺材料、工艺水平,更重要的是从业者的良好的业务素质以及认真严谨的工作态度,因为这直接决定着产品质量的稳定性。在张太林等长城人的身上,我们看到了中国民族汽车业的明天与希望。
□ 通讯员 杨康儒 本报记者 李冬玲
古话说,人非圣贤,孰能无过?而长城内燃机制造公司工程师张太林,就是一个能“让过错归零”的人。
成果
长城公司二车间,发动机组装生产线。
打开系统控制中心的屏幕,该车间所有装配机型及当前所装机型的实时信息就立刻显示出来。
组装自动线上的40个工位,都安装着“状态指示”灯。不同的灯光和声音可以区别不同的生产信息。每班开工前,通过控制中心自检按钮发出指令:通知作业者检查本工位状态是否正常。
装配线两侧的部品棚,分门别类摆放着200多种差异零部件。每类部件前,也有“状态指示”灯。该安装到哪个零件时,哪个部品摆放区灯就会亮起,作业者不用核对,按灯取件就是了。若漏掉或取错其中某一零部件,后序装配线立即报警停线。
自动线上方,悬挂在作业线上方的各种电动工具都多出一条电线。这条线与控制程序连接,使普通的电动工具变成了数控工具。比如,螺栓的扭矩达到标准,程序就会发出信号;否则生产线就会自动停止,进入不了下道工序……
这套全自动的防错程序就是张太林的“大作”。
内燃机公司精益部副部长李若辉告诉记者:“错装、漏装、装配不良率高,是发动机组装最头疼的问题。这条生产线要装配59种机型,这200多种差异部件,单凭作业者用脑子记,难免出现错漏装。即使加强工位互检,错误发生率至少也有1%。张工研制的防误系统自投入使用以来,每年组装十几万台发动机,除非极个别外表极易混淆的零部件地址放错之外,其他的错、漏装再也没出现过。”
类似的防错程序还被巧妙地应用在了数控机加工生产线上。
张太林将一套指令程序植入机床控制系统中,与原有的指令程序“联姻”,让一点控制成为两点互控,避免一点失控发出错误指令。为做到防错于未然,他还带领大家把所有设备编制成自动监控程序,设备稍有异常或电气原件老化失灵,控制系统就会发出预警……
在同样是机加工的三车间,还有许多张太林的发明。
他设计安装了一套“声、光”控制的生产信息可视化系统——墙上,冲着三条生产线各有红、黄、蓝、绿三组大灯。这红、黄、蓝灯分别代表设备、品质和刀具的状态。哪个环节出现状况,相应的灯就会亮起闪烁,而且伴随有不同的警报声。而安装在每台设备上方的三色指示灯,也会同时闪烁,明确指示出故障设备的部位。
在长城内燃机制造公司,张太林的发明创造被许多人所津津乐道。谈到他在发动机组装防失误系统、智能防错程序研发等方面的突破,公司管理层人士诙谐地说:他让工人在操作中,想犯错都犯不了……
钻研
对进口的德国生产线、日本生产线进行了令人匪夷所思的改造,但谁能想到,这出于一个仅有函授大专学历的工程师之手。不懈地刻苦钻研,成就了张太林。
张太林在厂里的宿舍很简朴,一张双人床、两个床头柜、一张写字台和一个衣柜。屋里边最醒目的就是书,床头柜上是书,枕头边是书,写字台上还是书。张太林说,电脑的主频每3个月要刷新一次,搞自动化,更须及时更新知识,与市场最前沿的技术接轨,否则就将被淘汰。不加班时,他最大的乐趣就是读书。
内燃机公司生产管理物流部副部长逄国强说:“张工有个特点,只要一进新设备,他就特别兴奋。国外专家来安装或是来维修,他寸步不离。即使是外国专家被问得不耐烦,他也要刨根问底。”
为了掌握技术,张太林自己花钱,买了照相机和手提电脑,还买了价格较贵的智能手机,那不是为打电话或是显摆,而是把机床原理图的地址、报警信息、重要的技术数据储存在里面,随时随地在车间的任何地方都能对设备进行掌控。
张太林还有一个写日志的习惯。凡是遇到难题,是什么原因?怎样解决?怎样避免?有什么启示等等,他都一一及时记下,并举一反三地进行思考。
孜孜不倦地钻研,使张太林很快成为汽车行业设备的内行,连外国专家也不得不对他刮目相看。有一次,在一套日本设备进行安装调试时,张太林发现了“暗钉子”——资料参数不对,就向日本专家提出异议。谁知人家傲慢地说,我们的资料就是这样的。张太林当即将相关参数与设备标注数据的误差一一摆到他们面前。在事实面前,日本专家不得不讪讪地承认,他们提供的是过期资料。
三车间主任刘建学这样评价张太林:“无论什么设备遇到什么问题,张工一到场,我们心中就有了底儿,有他准行!”
信念
张太林的成功缘自对“长城”的理解与信念。
他说,“长城”作为一家民营企业,让自主品牌汽车打入100多个国家和地区,为中国制造增了光,作为中国人,我佩服。让我们的汽车赶超国际名牌,那将是我们这一代人的自豪。
凭着这种信念,张太林苦学成才,并在实践中付出了大量汗水和心血。
2007年,“长城”启动了“307作战计划”,即用3年零7个月,使产品品质接近和达到国际同类先进水平。于是,“长城”把追赶目标锁定“丰田”。
当时,公司领导得知,“丰田”拥有国内汽车业所没有的发动机组装防失误系统,研发者是天津一自动化研究所。经接触,对方报价82万多元,时间为半年。这时,张太林主动请命,并把一纸请命书送了上来:他要自己研发。计划通过后,他带领两名大学生,没日没夜地投入设计和实验。
没有可借鉴的资料,59种机型,几百个部件,要一个个地模拟实验,再一个个地编制进程序。最初时,张太林从早晨干到深夜,回到宿舍睡三四个小时,梦中的灵感又让他爬起来继续研究。一个月,第一种机型的防失误系统获得成功。三个月,所有机型的模拟实验告捷,仅编制的程序就长达1000多页。
张太林说,在“长城”遇到的一件小事令他难忘。一天,副总裁胡总办公室的一个电源插座坏了,让他修。“这么大一个企业的领导要换个新插座,那不是理所应当的吗?就是这件小事,让我们看到‘长城’的精神和希望。我们要用最少的钱,办最好的事。”为节约系统投入费用,张太林不厌其烦地在网上查询,对比电子元件的性能价格,进行最佳匹配。结果,这一系统安装在两条总装线上,实际投入仅为15万元,比在外委托制作最低报价一次性节约140多万元。而据有关内行介绍,张太林的设计,比“丰田”的功能还要全面,逻辑也更为严谨。
发动机组装防失误系统、机加工线上智能防错程序和声、光监视警报系统等装置模拟实验成功后,还要一个一个工位、一台一台设备地安装,一个工人一个工人地进行培训。而安装和培训又不能影响生产。于是,每到班后停产和周休日,安静的厂房中,就会出现张太林和工友们忙碌的身影……
有同事问他,这样拼命值不值啊?他说:“当你攻克了一个难题,心里的那种愉悦,只有自己能享受到。值!”
目前,张太林主持的各项科研成果,已覆盖了内燃机公司所有的生产线。比如他仅用40元材料费就复活了需要花7万多元购买的德国设备系统所用的控制板卡、用几元钱的南孚电池取代机加工线加工中心330元一块的进口电池,一年节约11万元等,都成为了一个个故事,在工友间传播……
采访即将结束时,记者问张太林:“你研制了防错系统,能够防止发动机的错、漏装,让装配工作不走弯路,那你的人生呢,是不是也不会走弯路?”他笑着回答:“我想是的。我感谢‘长城’,是‘长城’给我提供了这样一个可以施展才能的平台。因为有‘长城’,我才有今天。我觉得我选对了人生的路。”
《中国质量报》